廣州石化利用自主技術實現冷焦水罐廢氣全密閉回收


經過兩個多月以來的不斷優化調整, 利用自主技術改造後的廣州石化煉油三部2號焦化裝置冷焦水罐系統廢氣, 密閉回收後直接送進煉廠低壓瓦斯火炬系統, 實現了零排放, 全密閉回收的目標, 有效地解決了冷焦水罐臭氣汙染問題. 目前, 該系統處於穩定運行狀態.

廣州石化2號焦化裝置冷焦水罐系統由1個冷焦水緩衝罐, 1個冷焦水儲罐, 兩個冷焦水沉降罐, 1個汙油回收罐以及尾氣吸收系統組成, 用於回收, 分離冷卻焦炭後的油水, 其罐頂氣相壓力通過補充氮氣來平衡.

由於冷焦水罐系統在焦炭塔冷焦過程中, 尤其是焦炭塔改溢流階段, 150攝氏度的高溫冷焦水在進入冷焦水緩衝罐時, 會產生廢氣. 廢氣雖經原有除臭工藝處理能夠除去硫化氫和部分烴類組分, 但仍有部分苯系物, 酚醚, 非甲烷總烴等有毒有害物質未能徹底消除, 存在環保風險.

煉油三部經過多次研究討論, 決定利用自主研發, 已在該單位4號汙水汽提裝置成功投用的常壓罐罐頂氣密閉回收自控整合技術, 解決廢氣汙染難題.

該密閉回收技術利用1.0兆帕蒸汽作為連續動力源, 對蒸汽調節閥和氮氣調節閥實行分段控制, 待冷焦水罐頂氣升壓後, 把罐頂廢氣直接送進煉廠低壓瓦斯系統進行密閉回收.

2017年12月1日, 經過近半年的施工, 冷焦水罐系統廢氣治理項目正式進入運行階段. 通過技術人員不斷優化調整, 逐漸摸索出了最優的操作方法, 實現了系統的穩定運行.

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports