广州石化利用自主技术实现冷焦水罐废气全密闭回收


经过两个多月以来的不断优化调整, 利用自主技术改造后的广州石化炼油三部2号焦化装置冷焦水罐系统废气, 密闭回收后直接送进炼厂低压瓦斯火炬系统, 实现了零排放, 全密闭回收的目标, 有效地解决了冷焦水罐臭气污染问题. 目前, 该系统处于稳定运行状态.

广州石化2号焦化装置冷焦水罐系统由1个冷焦水缓冲罐, 1个冷焦水储罐, 两个冷焦水沉降罐, 1个污油回收罐以及尾气吸收系统组成, 用于回收, 分离冷却焦炭后的油水, 其罐顶气相压力通过补充氮气来平衡.

由于冷焦水罐系统在焦炭塔冷焦过程中, 尤其是焦炭塔改溢流阶段, 150摄氏度的高温冷焦水在进入冷焦水缓冲罐时, 会产生废气. 废气虽经原有除臭工艺处理能够除去硫化氢和部分烃类组分, 但仍有部分苯系物, 酚醚, 非甲烷总烃等有毒有害物质未能彻底消除, 存在环保风险.

炼油三部经过多次研究讨论, 决定利用自主研发, 已在该单位4号污水汽提装置成功投用的常压罐罐顶气密闭回收自控集成技术, 解决废气污染难题.

该密闭回收技术利用1.0兆帕蒸汽作为连续动力源, 对蒸汽调节阀和氮气调节阀实行分段控制, 待冷焦水罐顶气升压后, 把罐顶废气直接送进炼厂低压瓦斯系统进行密闭回收.

2017年12月1日, 经过近半年的施工, 冷焦水罐系统废气治理项目正式进入运行阶段. 通过技术人员不断优化调整, 逐渐摸索出了最优的操作方法, 实现了系统的稳定运行.

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